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公司新聞
永磁產(chǎn)品使用過程中磁性能下降的原因及解決方法
發(fā)布時間:2019年07月04日 11:19:00   瀏覽次數(shù):48

  1  引言

  永磁材料的應用增長十分迅速,但是經(jīng)常聽到用戶反映由于永磁材料的質(zhì)量不合格而造成經(jīng)濟損失。例如:電動自行車經(jīng)過幾次上坡和頂風行駛后,車速就會明顯下降;磁力傳動器使用一段時間后傳動力矩下降;手機話筒使用一段時間后靈敏度下降;安裝于汽車上的揚聲器在使用一段時間后同樣出現(xiàn)輸出下降的現(xiàn)象。這些產(chǎn)品價值較高,由此所帶來的損失也遠大于永磁材料本身的價值。永磁材料應用單位希望提高永磁產(chǎn)品磁性能合格率,避免因磁性能不合格使永磁應用產(chǎn)品成為廢品。永磁材料生產(chǎn)廠希望提高交貨產(chǎn)品的合格率,避免用戶退貨。

  本文將分析永磁電機和手機話筒等典型永磁應用產(chǎn)品的使用過程中氣隙磁通密度出現(xiàn)不可逆下降的原因。介紹通過永磁材料磁性能檢驗的方法,避免出現(xiàn)不合格產(chǎn)品而造成經(jīng)濟損失。

  2  永磁產(chǎn)品使用過程中磁通密度不可逆下降現(xiàn)象及原因

  2.1  永磁電機、磁力傳動器等

  2.1.1  過載

  圖1是磁性能合格的稀土永磁材料的內(nèi)稟退磁曲線,可分為兩部分。第一部分為與H軸接近平行的平行段,第二部分為下降段,平行段與下降段相交處稱為拐點。當作用于磁體的最大退磁場與內(nèi)稟(退磁)曲線交點在拐點右方時,最大退磁場消失后,磁體的磁通密度不會下降。但是當交點在下降段(拐點之左)時,最大退磁場消失后,磁體的磁通密度會產(chǎn)生不可逆下降。

  圖1中Bm1為電機正常工作時磁體的磁通密度,Hm2為電機過載時作用于磁體的退磁場。電機過載時磁體磁通密度由Bm1下降到Bm2,電機正常工作后磁體磁通密度仍恢復到Bm1。

  圖2是一不合格稀土永磁體的內(nèi)稟曲線(出現(xiàn)塌肩),它的Br與圖1中的Br相同。此磁體安裝于電機后,正常工作時磁體的磁通密度Bm1與圖1上的Bm1相同。但是當電機出現(xiàn)過載時,作用于磁體的退磁場Hm2與內(nèi)稟曲線相交于下降段,造成磁體不可逆退磁。過載結(jié)束后,內(nèi)稟曲線不能恢復原狀,將形成回復線與B軸相交于(此回復線平行于內(nèi)稟曲線平行段)。此時磁體的磁通密度將下降至B'm1(<),即出現(xiàn)不可逆下降現(xiàn)象。

  某些電動自行車電機經(jīng)過上坡和頂風行駛后,性能變差,某些磁力傳動器經(jīng)過過載滑脫后傳動力矩下降,原因也是采用了如圖2所示的永磁材料。

  2.1.2  溫升

  圖3是一釹鐵硼樣品在30°C和100°C實測的內(nèi)稟曲線。電機工作在30°C時磁體磁通密度為Bm1,100°C時磁通密度為。假設(shè)磁體在100°C時能夠正常工作,如果電機過載時退磁場達到Hm2,過載消失后,磁體的磁通密度將產(chǎn)生不可逆下降(成為),氣隙磁通密度也會產(chǎn)生不可逆下降。圖3說明磁體溫升后抗過載能力變差,磁體工作于較高溫度時應增長其取向方向長度,以減小過載時的退磁場或者采用較高Hcj的永磁材料。

  2.2  手機話筒、揚聲器等

  假設(shè)手機話筒采用圖1所示性能的磁體,正常工作時作用于磁體的退磁場為Hm1,磁體的磁通密度為Bm1。如果手機在一個強磁場環(huán)境內(nèi)(例如大功率電機或變壓器旁),作用于磁體的退磁場由Hm1增大到Hm2。手機離開強磁場環(huán)境后,退磁場恢復到Hm1,磁體的磁通密度仍為Bm1,氣隙磁通密度不下降。

  但是假如手機話筒采用的是圖2所示不合格(內(nèi)稟曲線出現(xiàn)塌肩)的磁體,較低的外磁場就會使磁體磁通密度產(chǎn)生不可逆下降。圖1和圖2說明,如果要加強手機話筒抵抗退磁的能力,必須提高磁體的內(nèi)稟矯頑力和內(nèi)稟曲線方形度,或者通過增長磁體取向方向長度來降低磁體的退磁場。

  圖3說明環(huán)境溫度的升高使磁體抗退磁的能力降低。當外界強磁場的作用使磁體退磁場達到Hm2時,磁體磁通密度將下降到,氣隙磁通密度就會產(chǎn)生不可逆下降。

  3  通過磁體磁性能檢驗防止使用中氣隙磁通密度的不可逆下降

  3.1  測量儀的選擇

  高斯計采用霍爾探頭,測量的數(shù)值為永磁體表面某一點的磁通密度值。由于永磁體表面的磁通密度分布是非均勻的,霍爾探頭與永磁體的相對位置(包括距離、探頭平面與磁力線所成的角度)的變化會影響測量結(jié)果,達到測量值重復是十分困難的。不同的測量人員,測量同一塊磁體的結(jié)果往往不完全相同;即使是同一個測量人員,多次測量同一塊磁體的同一端面,測量值也不完全相同。因此大部分永磁體不宜采用高斯計檢驗其磁性能。

  磁通表采用亥姆霍茲測量線圈,測量的數(shù)值為永磁體表面的磁通。當一塊永磁體的形狀、尺寸和磁性能確定以后,其磁通分布是唯一的。通過改進測量線圈的設(shè)計和測量方法,可以將測量值的重復率提高至0.5%之內(nèi),因此已充磁產(chǎn)品磁性能適宜采用磁通表測量。

  3.2  不充磁交貨NdFeB的性能檢測

  目前對于不充磁產(chǎn)品,在交貨前,各廠家一般采取抽樣檢驗的方法。從一批產(chǎn)品中抽取30~50片樣品充磁后測開路磁通,如有一片不合格,則認為這批產(chǎn)品不合格。釹鐵硼產(chǎn)品一般經(jīng)過切片、線切割、電鍍等后加工過程,抽檢不合格的產(chǎn)品,其后加工的費用和時間全浪費了??赡苤皇且驗楹苌僖徊糠之a(chǎn)品的不合格,而認為整批產(chǎn)品不合格,導致其中大部分的合格產(chǎn)品也只能被作為廢品處理了。并且即使樣品檢測合格,也不能保證整批產(chǎn)品都合格。

  采用抽樣檢驗的原因是因為不充磁交貨產(chǎn)品是裝配好磁路再充磁的(如手機話筒、揚聲器、傳感器等),充磁后的產(chǎn)品很難裝配,且充磁后又退磁的產(chǎn)品再充磁時需要提高充磁磁場,用戶原有的充磁機不一定能達到飽和充磁。目前的情況是,充磁檢驗過的產(chǎn)品不再裝配應用,而裝配的產(chǎn)品未經(jīng)過充磁檢驗。

  建議對后加工前的毛坯磁體進行磁性能檢驗,有利于減少工作量,節(jié)約后加工費用,還能及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生廢品的原因(如氧化、成型磁場偏低、燒結(jié)爐溫度不均勻等),及時在生產(chǎn)過程中進行改進,避免大批廢品的產(chǎn)生。

  在我們還沒有辦法保證生產(chǎn)過程中不出現(xiàn)廢品的情況下,只有對全部后加工前的毛坯磁體進行磁性能的檢驗,才能確保向用戶提供100%合格的產(chǎn)品。

  圖4是三塊永磁體的內(nèi)稟曲線。第一個為合格產(chǎn)品,第二個為內(nèi)稟曲線出現(xiàn)塌肩的不合格產(chǎn)品,第三個為Hcj較低的不合格產(chǎn)品。為了在一批產(chǎn)品中篩選出塌肩和低Hcj的產(chǎn)品,可采用DZ-7GADC充磁、測量、退磁設(shè)備,將一批磁體的一端涂上顏色,放入DZ-7GA電磁鐵工作空間,利用DZ-7程控充退磁電源的充磁功能先充磁一次,再用電源Hk測量功能提供一個幅值恒定的退磁場(退磁場為圖4所示Hk)。測量結(jié)果顯示,合格產(chǎn)品的Br僅下降10%,塌肩產(chǎn)品的Br下降90%(為),低Hcj產(chǎn)品被反向充磁(為)。將經(jīng)過充磁和退磁處理的磁體取出,用SF-6數(shù)字磁通表配合亥姆霍茲線圈逐一測量磁體的開路磁通(開路磁通與磁體磁通密度Bm2成正比),將測量值與一個標準試樣的開路磁通測量值進行比較,達到或超過標準試樣的為合格品。在圓柱的一端涂上顏色是為了分選圖4所示的低矯頑力產(chǎn)品。標準試樣的尺寸與待測產(chǎn)品的尺寸相同,通過測量內(nèi)稟曲線確定其是否達到合格指標。標準試樣也經(jīng)過與待測產(chǎn)品相同的充磁、退磁處理。檢驗合格的毛坯磁體應經(jīng)過熱退磁后再去后加工(切片、線切割、電鍍)。

  要得到準確的檢驗結(jié)果,退磁場必須穩(wěn)定不變(從圖4可以看出退磁場對Bm2的影響)。因此工作氣隙必須固定,退磁時磁體不能移動(磁體移動會使作用于磁體上的退磁場值產(chǎn)生變化)。每次檢驗時退磁電流也應保持恒定。測量毛坯圓柱的開路磁通時,每次圓柱都應放在同一亥姆霍茲線圈同一位置。

  以上方法的優(yōu)點,一次充磁和退磁可以處理數(shù)十個毛坯磁體,平均每個毛坯的檢驗時間僅幾秒鐘。每件毛坯可切割多件產(chǎn)品,平均到每個產(chǎn)品的檢驗時間不到1秒鐘。測量結(jié)果反映了影響產(chǎn)品應用的三項關(guān)鍵指標,Br、(BH)max、內(nèi)稟曲線方形度Hk。

  我們曾用此種方法檢驗了Φ12.5×3.5mm圓柱20余萬根。通過檢驗圓柱磁體磁性能發(fā)現(xiàn),由于燒結(jié)爐爐溫變化或原材料氧化造成內(nèi)稟曲線出現(xiàn)凹臺、塌肩、矯頑力低等不合格磁體及取向磁場過低造成(BH)max不合格的磁體。測量結(jié)果及時反映到生產(chǎn)廠,避免造成出現(xiàn)大規(guī)模廢品,節(jié)約了大量后加工費用。檢驗合格后的圓柱磁體,加工成Φ12.5×3mm磁片200萬片,用于電視機高音揚聲器。成品磁性能100%合格。

  3.3  充磁交貨NdFeB的性能檢測

  3.3.1  瓦形、條形磁體

  目前許多電機廠采用以下方法挑選磁體,先將一批磁體編號,用SF-6磁通表配合亥姆霍茲線圈測量開路磁通。記錄每一塊磁體熱處理前的開路磁通,然后將這批磁體送入烘箱(溫度分布必須均勻,需有恒溫控制)內(nèi)保溫30分鐘,保溫溫度可根據(jù)電機的工作溫度選擇;然后測量每一塊磁體熱處理后的開路磁通,不下降或下降較小的產(chǎn)品為合格品。如熱處理后開路磁通下降較多,此產(chǎn)品為不合格品。如果要確定合格指標,可取一塊性能合格的產(chǎn)品作為標準樣品。此樣品經(jīng)溫度處理后的開路磁通下降量作為檢驗依據(jù),可用內(nèi)稟曲線測量的方法確定性能合格的樣品(瓦形產(chǎn)品的Br無法測量,Hcj和Hk可以測量)。

  這種方法的檢驗原理可參考圖3,磁體溫度的升高使Br和Hcj下降。室溫時不會退磁的產(chǎn)品在溫度較高時容易退磁。Hcj和Hk決定了磁體溫升后抗退磁能力,我們可以通過測量經(jīng)過溫升后的磁體是否退磁(開路磁通是否下降)來確定磁體Hcj和Hk的范圍。

  這種檢驗方法在電機廠應用后效果很好,其它工作于較高溫度的磁體(例如磁力傳動器、石油防蠟器)也采用此種方法檢驗,同樣取得了很好的效果。

  3.3.2  徑向磁化圓管、圓柱磁體

  手機振動電機采用徑向磁化圓管,尺寸又很小,為了使數(shù)字磁通表顯示值較大,應增加測量線圈匝數(shù)。測量時應采取措施使圓管可以自動轉(zhuǎn)至磁化方向,以與測量線圈軸線重合。還應安裝定位裝置,使每次測量時磁體與測量線圈的相對位置不變。采取以上措施后,Φ2.5/1.2×5.5mm徑向磁化圓管的測量顯示值在1400(置于0.2MWb檔為0.28MWb)左右,多次測量的重復性優(yōu)于0.5%。

  3.3.3  薄圓片(環(huán))磁體

  手機話筒和揚聲器所用的磁體尺寸在逐步縮小,為了滿足小尺寸磁體的開路磁通測量要求,必須提高測量線圈的靈敏度,同時采用定位裝置,Φ5×1mm磁片的測量顯示值在1700(置于0.2MWb檔為0.34MWb)左右,多次測量的重復性優(yōu)于0.5%。

  4  小結(jié)

  以上分析證明,如果永磁應用產(chǎn)品磁路設(shè)計合理,除了釹鐵硼磁體因含氧量高和防護不善造成產(chǎn)品氧化,引起磁性能下降以外,永磁產(chǎn)品的Hcj和Hk是決定永磁應用產(chǎn)品在使用過程中氣隙磁通密度不出現(xiàn)不可逆下降的關(guān)鍵指標。永磁材料生產(chǎn)廠可通過磁體的磁性能檢驗及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生廢品的原因,及時剔除廢品,避免將不合格產(chǎn)品交付用戶。永磁材料使用單位進行磁性能檢驗,可避免不合格磁體產(chǎn)品安裝到磁路中,造成磁路報廢。為了減少檢驗工作量,減少浪費后加工費和時間,提倡永磁材料生產(chǎn)廠進行毛坯磁性能檢驗。在永磁材料生產(chǎn)、使用過程中,燒結(jié)爐燒結(jié)以后的產(chǎn)品具備了進行磁性能檢驗的條件,在此時進行檢驗,可達到事半功倍的效果。如果檢驗加工后的成品,效果將是事倍功半。本文介紹的幾種永磁產(chǎn)品磁性能檢驗方法與測永磁樣品的內(nèi)稟曲線相比更易操作,測量所需時間僅為內(nèi)稟曲線測量的幾十分之一。適宜用來對永磁產(chǎn)品磁性能進行全檢,這些方法已在生產(chǎn)中使用多年,取得了很好的效果。